通過對潤滑油係統的設計結構和道理進行認真研究分析,發現首要題目是潤滑油過濾器結構不公道,因而對其進行改造。改造後投人生產運行,效果非常明顯,徹底消除了事故隱患,保障了生產。
1、存在的題目
通過觀察、分析發現,原潤滑油進泵過濾器結構不公道,存在如下題目:
a 、拆裝清洗不便。因過濾器壓蓋直接和過濾出口管線連接,每次為清洗過濾器芯,必須把全部過濾器連同過濾管線一起拆下,給正常維護帶來不便。
b、全部係統泄漏點多。
c、壓蓋安裝不能到位。因過濾器壓蓋上管線有方向性,使壓蓋壓緊度和管線連接矛盾。
d、潤滑油量小。由於潤滑油從過濾器底部進進,過濾器芯和過濾器底部空間太小,使潤滑油流量小,而不能完全滿足注水泵潤滑點的潤滑需要。
2 、改進措施
從以上分析可知,首要題目在於過濾器壓蓋和過濾管線直接連接的結構缺陷,為此擬定出以下解決方法:
a、將過濾器出口設計在過濾器中上部,與過濾器壓蓋分開,以避免拆洗時拆全部潤滑管線,並解決了壓蓋不能上緊的題目,減少了潤滑油的泄漏。
b、將過濾器進口從過濾器底部移到中下部,如許可以增大潤滑油進油空間,使潤滑點油量充足,避免了供油不足的題目 。
c、在過濾器芯上部增加一壓緊環。使過濾器芯在工作狀況能固定不動,以避免影響過濾器過濾效果。
3、使用效果
該技術改造方案投資少,簡便易行,不需對潤滑油係統進行大的改動 。改造後的過濾用具有密封性能好和易維護等優點,投進使用後,徹底避免了因潤滑油題目而造成注水泵頻繁檢驗,大大降低了啟泵頻率,保證了注水任務的完成
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